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黄陵矿业集团:技术创新破难题 降本增效促发展

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据介绍,黄陵矿业集团深耕“四种经营理念”,聚焦“系统优化、装备升级、效能提升”,全力破解开采技术难题,持续降本增效,实现了高产高效高质量发展。

黄陵矿业集团双龙煤业大景

在黄陵矿业集团双龙煤业井下作业空间,企业利用智能化技术,采用缩小采煤机机面高度、液压支架顶梁厚度等方式,增加采煤机过机高度和工人检修作业空间,在小空间内实现“大作为”,成功破解了极薄煤层的开采难题。

“以前,矿井回采的煤层厚度最低都在1米3以上。为了解决1米3以下这个煤层厚度的开采问题,我们研发了一套最低采高能达到0.78-1.3这样一个采高范围内的智能化开采装备,实现了在0.78-1米3这样一个狭小空间范围内的智能化开采。”黄陵矿业集团双龙煤业副总工程师冯子涵介绍道。

黄陵矿业集团双龙煤业极薄煤层开采

该项目投产后,黄陵矿业建成了全国首个薄及极薄煤层智能开采工作面,可释放500万吨“沉睡”煤炭资源,进一步提高生产能力,延长了矿井使用年限。经中国煤炭学会副理事长、中国煤炭工业协会鉴定,该开采技术已达到国际领先水平。

“该套装备自2024年10月份开始投入生产,截至目前已安全运行10个月。在这期间,我们单日最大割煤量可以达到14刀,具备年产百万吨这样一个生产能力。”冯子涵说道。

工作人员正在进行煤矿智能化系统现场调试

黄陵矿业集团还采取了一系列措施优化生产流程,降低成本。通过优化巷道设计,支护耗材同比减少37.5%,每年节约掘进成本超1000万元。同时,企业自主研发了高效能、低维护履带式电动装料机,淘汰高能耗的铲车装备,预计每年节约燃油及维护成本超过1500万元。

“按照公司小型化、轻型化、自动化发展目标,我矿把井下顺槽断面宽度由原来的5米变更优化为4米,延米掘进支护成本降低了1000元,进一步降低了矿井生产成本。”黄陵矿业集团双龙煤业副经理何光安表示。

今年第一季度,黄陵矿业集团井下掘进进尺同比增加2994米,较预算煤炭产量增加16.2%,发电量增加7.7%,铁路运量增加10.3%,营业收入完成年度计划的25.1%。企业充分发挥煤电一体化协同优势,灵活调整煤炭内用和外销,有效对冲市场波动风险,争取实现企业效益最大化。

黄陵矿业集团双龙煤业指挥调度中心

黄陵矿业集团通过技术创新和管理优化,不仅成功解决了极薄煤层的开采难题,还显著降低了生产成本,提高了生产效率,为企业的可持续发展奠定了坚实基础。(党静 记者 张宏科)

责任编辑:刘旸 审核:杨勇

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